Escolla Lonnmeter para unha medición precisa e intelixente.

Solucións para a alta turbidez nas augas residuais dos sistemas WFGD

Usando como exemplo o sistema de desulfuración de gases de combustión (FGD) dunha central eléctrica de carbón, esta análise examina problemas nos sistemas tradicionais de augas residuais FGD, como un deseño deficiente e altas taxas de fallo dos equipos. Mediante múltiples optimizacións e modificacións técnicas, reduciuse o contido de sólidos nas augas residuais, garantindo o normal funcionamento do sistema e reducindo os custos operativos e de mantemento. Propuxéronse solucións e recomendacións prácticas, que proporcionan unha base sólida para lograr cero verteduras de augas residuais no futuro.

sistemas de desulfuración de gases de combustión fgd para centrais eléctricas

1. Visión xeral do sistema

As centrais térmicas de carbón empregan habitualmente o proceso FGD húmido de pedra caliza e xeso, que utiliza pedra caliza (CaCO₃) como absorbente. Este proceso produce inevitablemente augas residuais FGD. Neste caso, dous sistemas de FGD húmidos comparten unha unidade de tratamento de augas residuais. A fonte de augas residuais é o desbordamento do ciclón de xeso, procesado mediante métodos tradicionais (sistema de triple tanque) cunha capacidade proxectada de 22,8 t/h. As augas residuais tratadas son bombeadas 6 km ata un lugar de eliminación para a supresión de po.

2. Principais problemas no sistema orixinal

O diafragma das bombas dosificadoras adoitaba filtrarse ou fallaba, impedindo a dosificación continua de produtos químicos. As altas taxas de fallo nas prensas de filtros de placa e bastidor e as bombas de lodos aumentaron a demanda de traballo e dificultaron a eliminación de lodos, retardando a sedimentación nos clarificadores.

As augas residuais, orixinadas polo desbordamento do ciclón de xeso, tiñan unha densidade aproximada de 1.040 kg/m³ cun contido de sólidos do 3,7%. Isto prexudicaba a capacidade do sistema para descargar continuamente auga tratada e controlar as concentracións de ións nocivos no absorbente.

desulfuración de gases de combustión Augas residuais

3. Modificacións previas

Mellora da dosificación de produtos químicos:

Instaláronse tanques químicos adicionais sobre o sistema de tres tanques para garantir unha dosificación consistente por gravidade, controlada por unMedidor de concentración en liña.

Resultado: Mellora a calidade da auga, aínda que aínda era necesaria a sedimentación. A descarga diaria reduciuse a 200 m³, o que foi insuficiente para o funcionamento estable dos dous sistemas FGD. Os custos de dosificación foron elevados, cunha media de 12 CNY/tonelada.

Reutilización de augas residuais para a supresión de po:

Instaláronse bombas no fondo do clarificador para redirixir parte das augas residuais cara a silos de cinzas no lugar para a mestura e a humidificación.

Resultado: reduciuse a presión no lugar de eliminación pero aínda así resultou nunha alta turbidez e o incumprimento das normas de descarga.

4. Medidas de optimización actuais

Con normativas ambientais máis estritas, era necesaria unha maior optimización do sistema.

4.1 Axuste químico e funcionamento continuo

Mantívose o pH entre 9 e 10 mediante un aumento da dosificación de produtos químicos:

Uso diario: cal (45 kg), coagulantes (75 kg) e floculantes.

Asegurouse unha descarga de 240 m³/día de auga clara despois do funcionamento intermitente do sistema.

4.2 Reutilización do tanque de purín de emerxencia

Dobre uso do tanque de emerxencia:

Durante o tempo de inactividade: almacenamento de purín.

Durante o funcionamento: Sedimentación natural para extracción de augas claras.

Optimización:

Engadíronse válvulas e tubaxes a varios niveis de tanque para permitir operacións flexibles.

O xeso sedimentado foi devolto ao sistema para a súa deshidratación ou reutilización.

4.3 Modificacións de todo o sistema

Reduciu a concentración de sólidos nas augas residuais entrantes ao redirixir o filtrado dos sistemas de deshidratación por correa de baleiro ao tanque tampón de augas residuais.

Mellora a eficiencia de sedimentación ao acurtar os tempos de sedimentación natural mediante a dosificación de produtos químicos en tanques de emerxencia.

5. Beneficios da optimización

Capacidade mellorada:

Funcionamento continuo cunha descarga diaria de máis de 400 m³ de augas residuais conformes.

Control efectivo da concentración de ións no absorbente.

Operacións simplificadas:

Eliminouse a necesidade do filtro prensa de placa e marco.

Man de obra reducida para a manipulación de lodos.

Fiabilidade do sistema mellorada:

Maior flexibilidade nos horarios de tratamento de augas residuais.

Maior fiabilidade dos equipos.

Aforro de custos:

O uso químico reducido a cal (1,4 kg/t), coagulantes (0,1 kg/t) e floculantes (0,23 kg/t).

O custo do tratamento reduciuse a 5,4 CNY/tonelada.

Aforro anual de aproximadamente 948.000 CNY en custos químicos.

Conclusión

A optimización do sistema de augas residuais FGD deu lugar a unha mellora significativa da eficiencia, a redución de custos e o cumprimento de estándares ambientais máis estritos. Estas medidas serven de referencia para sistemas similares que buscan conseguir cero vertido de augas residuais e sustentabilidade a longo prazo.


Hora de publicación: 21-xan-2025